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首頁 > 技術文章 >力士樂變量柱塞泵的保養
力士樂變量柱塞泵的保養
點擊次數:2888 更新時間:2012-06-28
 

1、液壓泵在維修時從以下三點查找故障原因,并對系統進行改進:

 (1)檢查動臂油缸的內漏情況。zui簡單的方法是把動臂升起,看其是否有明顯的自由下降。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應予更換。

 (2)檢查操縱液壓閥首先清洗安全閥,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換。安全閥安裝后若仍無變化,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴重應更換。

 (3)測量液壓泵的壓力。若壓力偏低,則進行調整,加壓力仍調不上去,則說明液壓泵嚴重磨損。一般來說,造成動臂帶載不能提升的主要原因為: a.液壓泵如嚴重磨損。在低速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,變量柱塞泵壓力稍有提高,但由于力士樂變量柱塞泵的磨損及內泄,容積效率顯著下降,很難達到額定壓力。液壓泵如長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,液壓油變質,zui后導致故障發生。 b.液壓元件如(液壓附件)選型不合理。動臂油缸規格為7040非標準系列,密封件亦為非標準件,制造成本高且密封件更換不便。動臂油缸缸徑小,勢必使系統調定壓力高。 c.液壓系統設計不合理。操縱液壓閥與全液壓轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而液壓泵的額定工作壓力也為16MPa。液壓泵經常在滿負載或長時間超負荷高壓情況下工作,并且系統有液力沖擊,*不換油,液壓油受污染,加劇液壓油泵磨損,以致液壓油泵泵殼炸裂后曾發現此類故障

 2、改進及效果

 (l)改進液壓系統設計。經過多次論證,zui后采用*的優先。液壓閥與負荷傳感全液壓轉向器形式。新系統能夠按照轉向要求,優先向其分配流量,無論負載大小、方向盤轉速高低均能保證供油充足,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用,從而消除了由于轉向回路供油過多而造成功率損失,提高了系統效率,降低了液壓泵的工作壓力。

 (2)優化設計動臂油缸和液壓泵造型,降低系統工作壓力。通過優化計算,動臂油缸采用標準系列804。液壓泵排量由10ml/r提高為14ml/r,系統調定壓力為14MPa,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。

 (3)在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期添加或更換液壓油,保持液壓油的清潔度,加強日常檢查和維護。 

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